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2024年6月4日胜利日报二版头条
“解除”封印
特约记者:于茂华
尚店油田3斜171井2023年1月因套管漏失停注,2024年2月通过“套内开窗+酸化返排射孔”转为油井生产,目前日产油8吨,累计产油650吨。
扶一口长停井相当于低投入一口新井。滨南采油厂树立“所有停产井均可扶停、所有套损井均可修复、所有报废井均可利用”的理念,立足现有资源精查细找,把目光聚集到长停井身上,多措并举让“封印”多年的长停井实现再利用。今年年初至今,已扶停油井32口,累计增油1.0万吨。
摸清家底查潜力
“唤醒”长停井,精细油藏描述是基础。滨南采油厂现有长停油井690口、水井243口,技术人员通过六项潜力分析,明确具有扶停潜力的油井460口、水井152口。
“尽管长停井在关井前开发效果较差,但仍有潜力可挖。”滨南采油厂地质所开发主任师孙洪卫说。
王庄油田是强水敏出砂稠油油藏,采用蒸汽吞吐热采开发,目前已进入高轮次吞吐开发阶段。随着热采轮次增加,井筒故障、套管损坏、出砂低效等问题日益增多,长期关停的油井逐年增加。
为保障老区稳产,该厂在长停井挖潜上下功夫,利用“作业运行管理系统”和油田一体化价值管理平台,按照开发需求、工艺可行,做好长停井治理效益优化排序。
2023年,停产10年的郑36-1斜5井通过大修重新防砂,配套二氧化碳、氮气和蒸汽复合吞吐,峰值日产油15吨。2024年,地质人员复制其成功经验,将周边同类型的2口井逐一“唤醒”。
合作扶停解难题
治理长停井,转变观念才能见实效。技术人员以不同油藏开发矛盾为抓手,将长停井治理与目标同向紧密结合。
2011年,林中14侧平20井因套管损坏需要“治疗”,管理区开展效益评价后,得出“治疗”成本高、经济效益低的一致意见,遂将井关停。停井前,日产油量仅为0.6吨。
今年,科研人员将目光重新转移到林中14侧平20井。通过储层展布重新认识,对施工工艺、射孔方案、防砂工艺等进行逐一优化,将该井纳入油田内部扶停项目,采取风险共担、效益分成的方式,突破套破小井眼油井治理费用高,治理周期长难度大的固有认识。合作扶停复产后,该井目前日增油5吨,阶段增油120吨。2023年以来,已合作扶停8口井。
摸清家底查潜力
“唤醒”长停井,精细油藏描述是基础。滨南采油厂现有长停油井690口、水井243口,技术人员通过六项潜力分析,明确具有扶停潜力的油井460口、水井152口。
“尽管长停井在关井前开发效果较差,但仍有潜力可挖。”滨南采油厂地质所开发主任师孙洪卫说。
王庄油田是强水敏出砂稠油油藏,采用蒸汽吞吐热采开发,目前已进入高轮次吞吐开发阶段。随着热采轮次增加,井筒故障、套管损坏、出砂低效等问题日益增多,长期关停的油井逐年增加。
为保障老区稳产,该厂在长停井挖潜上下功夫,利用“作业运行管理系统”和油田一体化价值管理平台,按照开发需求、工艺可行,做好长停井治理效益优化排序。
2023年,停产10年的郑36-1斜5井通过大修重新防砂,配套二氧化碳、氮气和蒸汽复合吞吐,峰值日产油15吨。2024年,地质人员复制其成功经验,将周边同类型的2口井逐一“唤醒”。
分类治井提产能
长停井治理不是“头痛医头、脚痛医脚”,而是要“标本兼治”。根据不同类型的长停井,地质人员一一梳理出分类治井思路。他们纵向上分析油层动用潜力,寻找低动用层,力争“单井采单层”,充分发挥油层潜力;横向上分析蒸汽流场分布,寻找剩余油富集区,采取“热—剂—气”协同挖潜剩余油。他们还从工艺技术适用性角度评价潜力,剖析能否应用新技术手段解放油层、提高产能。
在单家寺油田单10块,有6口井基本处于热采无效益,冷采无产量的“封印”状态,背后的原因也大致相同——原油黏度高,油水流度比大,热采生产投入高效益低,冷采生产产量贡献低。
滨南采油厂地质研究所技术人员针对这一情况,在单10-斜30开窗换井底后,配套开展二氧化碳辅助吞吐提质增效,利用二氧化碳萃取的特质,将二氧化碳溶于稠油,有效改善稠油井低产低效的生产现状。措施开井后,目前该井日增油11吨,阶段增油480吨,其余5口井累计增油2078吨。
“稠油如同‘血栓’,二氧化碳就像溶栓药,利用它降黏的特性,我们改善了稠油的流动性,不仅提升了产量,还减少了注汽量,降低了开发成本。”地质研究所开发三室技术人员张广福说。此举在将稠油油藏的难动用储量变为优质储量的同时,实现了二氧化碳的地质封存,将废气变成了宝贝,“一箭双雕”。
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