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2024年9月30日胜利日报二版头条刊发
从差异挖潜力 于复杂寻简约
滨南厂转变开发理念深挖油藏潜力
特约记者 许庆勇 通讯员 梅霞 吴芳
今年二季度以来,面对制约高效勘探开发的矛盾和问题,滨南采油厂不断强化“思想力也是生产力”意识,梳理贯彻勘探开发新理念新思路,因藏施策、因井制宜,有效提升油藏经营价值,前8个月生产原油130.86万吨,同比增产3.45万吨。
转观念 “柳暗花明又一村”
日产液21.2立方米,日产原油7.4吨,含水从72%降至64.5%。近日,滨南厂林中12平6井进行酸化射流返排解堵后取得喜人效果。
该井是林樊家油田孔店组地层不整合油藏一口水平井,措施前日产液维持在10立方米左右,日产油3.1吨。长期以来,技术人员习惯性地认为,地层能量不足和注采对应性差是造成该井低液低产的原因,一直坚持注水补能,但提液增油效果始终不明显。
会不会是精密滤砂筛管堵了?他们转变思路,对该井进行酸化射流返排解堵,排出大量泥质堵塞物和地层细粉砂,于8月10日开井后,产液量和产油量均实现翻番,为该类油藏低液水平井治理找到新方向。
针对稠油富余采出水难消化,同时水驱注水能力又不足这一相互“对立”的矛盾,他们跳出“零打碎敲”等原有固化思维,不断强化系统观念,一手抓稠油富余采出水就地有效利用,一手抓稀油分油藏类型提注提液,系统性地从根本上破解矛盾,大幅提高注采能力,提高采油速度,增加可采储量。与去年八月份同期对比,稀油单井日产液量提升221立方米,动液面提升15米,稀油自然递减率同比下降0.44%。
今年二季度以来,该厂积极转变观念,梳理出“用体系思维破解制约高质量发展的突出矛盾”“高含水是一种现象,更是一种假象”“低部位注水,高部位采油,单井采单层”等16条勘探开发新理念新思路,科学指导勘探开发实践。
找差异 开发调整明方向
6月25日,技术人员缜密分析,准确找到单10-斜174井小层之间储层物性、水淹和动用程度等方面的差异,据此将其投产方式由多层合采调整为单层单采,产量好于预期,含水大幅降低。
滨南厂经营管理的油藏类型多,地质条件复杂,开发过程中,平面及层间矛盾差异大。他们认为,要提高开发质效,首先要找差异,找储层物性的差异,找注水有效性的差异,找纵向吸水、吸汽的差异……找到差异,有针对性地做出调整,就能化解开发矛盾,挖掘开发潜力。
单家寺油田单10块馆陶组已热采开发35年,具有边底水,目前采出程度23.7%、含水93.7%。为完善井网、优化开发,去年在东部靠近边水的低部位部署6口新井,先期投产的2口新井采取多层合采方式开发,但由于含水率高,日产量均未达到预期目标。为此,技术人员通过“四对比四查找四分析”方法,对比单10-斜174井各小层差异,从源头上规避高含水风险层,选取储层物性最好、剩余油最富集的小层,由多层合采变为单层开发,配套复合工艺措施,开井后日产液量15.1吨,日产原油6.5吨,含水降至57.1%,均超预期目标。
通过找准差异、优化调整,单10块单层单采已开新井6口、老井3口,日产原油57.7吨,平均含水降至77%。
做减法 “简约而不简单”
8月14日,滨南厂对林15-平13井进行拔套侧钻,射孔1段20米,比原井少射254.82米,节省筛管92.7%,减少筛管及药剂等费用近40万元,还取得了日产原油8.9吨的好效果,同时能缩短后期作业占井周期。
“不仅产量涨了,而且射孔长度变短,管柱得到极大简化,后续的管理、维护费用也能大大降低,”滨南地质研究所副所长王云祥说,“开发也可以做减法,简约同样创效。”
滨8斜更2井,因结垢及近井地带堵塞日产油量下降;虽于六月份因抽油杆断脱停井,仍具有较大开发潜力。通过井温产液剖面测试,他们发现6#层动用程度很低,而另外两个层动用程度良好,不需要解堵,便本着“优化设计‘做减法’”原则,从对3个层酸化解堵变更为仅对堵塞严重的6#层精准酸化解堵,开井后,日产液量由22.7立方米提升至41.9立方米,日产原油由2.3吨提升至7.6吨,既充分释放了单井产能,又节约了措施成本6.5万余元。
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