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油井远程调参可精算了
油井远程调参可精算了
作者 张非非

8月5日10时,滨南采油厂首席技师马延峰盯着监控室屏幕上跳动的数据,指尖在键盘上快速操作,几分钟后抬头笑道:“这几口井的冲次调整完了,参数精度达到小数点后两位!”这是今年以来该管理区在远程调参基础上,通过技术深化实现了“精准度再突破”。如今,调参不仅告别了“跑现场”,更从“远程操作”升级为“量化精算”,让每一口井都能在最优参数下高效运行。
此前,采油管理四区已实现抽油机井远程调参,彻底告别了过去技术员必须“跑现场”手动调整的模式,大幅提升了操作效率。但新的问题随之出现:远程调参的参数设置主要依赖技术人员的经验判断,缺乏科学量化依据。油井供液能力、地层压力等工况时刻变化,而仅凭经验设定的冲次等参数与实际需求存在偏差。这使得部分油井无法在最优状态下运行,甚至导致能耗偏高、设备无效磨损等问题。


为解决参数精准度不足的难题,以首席技师马延峰为首的技术团队将目光聚焦到数据挖掘上。他们系统梳理了辖区内 262口开关磁阻电机抽油机井的历史生产数据,通过反复对比分析,终于发现关键规律:在供液不足的油井中,“有效冲程与冲次成反比”。基于这一核心发现,团队进一步推导出可直接计算最佳冲次的数学公式,让参数设置从“经验估算”变为“精准计算”。
为让这种算法落地更便捷,技术人员还自主研发了电子表格调参小程序。只需输入油井当前冲次、运行频率等基础数据,程序就能自动算出最优目标参数,误差严格控制在百分之一以内,彻底解决了人工计算繁琐、易出错的问题。

精准调参技术的应用,带来了实打实的效益提升。以BN3-9X41井为例,通过公式计算调整冲次后,日产液量从15.38吨微升至15.66吨,实现了稳产微增;而日耗电量却从127千瓦时降至109千瓦时,单井年节电超 6000千瓦时。截至目前,该管理区已完成160井次的精准调参,二季度累计实现节电效益16.87万元,按此推算全年节电效益可达68.42万元。更重要的是,精准参数减少了管杆泵的无效磨损,单井年冲程磨损次数从115.6万次降至94.6万次,直接降低了躺井率,提升了工况合格率,形成了“降本、增效、稳产”的良性循环。
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